⑴、節能對比。因為冬季結凍原因噴淋設施不能工作,所以冬季使用布袋除塵。布袋除塵器冬季(按3個月2000小時連續工作計算)用電總功耗約為135000千瓦時;微米級干霧抑塵裝置每季(按3個月2000小時連續工作計算)用電總功耗為90000千瓦時,布袋除塵器的耗電量是微米級干霧抑塵裝置耗電量的1.5倍。
⑵、減排(抑塵效果)對比。布袋式除塵器不能有效的收集煤池分散污染源含塵空氣,所以除塵效果差,尤其是長期工作除塵效果更差,物料流失嚴重,TSP監測不達標,而造成環保罰款和現場工作人員矽肺病的發生;微米級干霧抑塵裝置能夠控制整個煤池分散污染源的粉塵逸散,總抑塵率在90%以上,能夠有效的減少粉塵污染的排放,物料流失小,TSP監測達標,能夠避免環保不合格的罰款,大大改善現場人員的工作環境,避免矽肺病的發生。
⑶、維護費用對比。布袋除塵器每年的維護費用(含材料費、人工費)約20萬元;微米級干霧抑塵裝置每年的維護費用(含材料費、人工費)約2萬元,大大降低了維護費用。
二、配備“奧圖”牌微米級干霧抑塵裝置與水噴淋比對分析可得出如下結論:
⑴.減少了煤炭損失量。原噴水抑塵裝置抑塵效果差,經環境保護監測中心對卸煤現場(翻車機房)監測,粉塵含量4.75mg/m3。平均每天在每個翻車機房卸煤池產生的煤塵約10噸。共13個翻車機組,全年產生煤塵約46800噸,按每噸600元計算,共損失金額2808萬元。而使用微米級干霧抑塵裝置后,抑塵實測能力在90%以上,每年可減少煤炭經濟損失在2527萬元以上。
⑵.減少用水量。原噴水裝置噴水量大,造成原煤含水量過高,客戶投訴多。按全年卸車(萬噸車皮)23000列計算,原噴水裝置每列車噴水20噸,使用微米級干霧抑塵裝置后,噴水量減少了90%以上,每列車噴水僅2噸。按每噸中水價格1元計算,年節水金額41萬元。
⑶.減少熱值損失。因大量使用中水除塵,使煤炭熱值大量損失,統計數據表明,煤炭含水量每增加1個百分點,煤熱值損失30-50大卡,按煤熱值6000大卡、熱值損失40大卡計算,相當于煤炭損失0.67%;按年吞吐量2.3億噸計算,年熱值損失相當于煤炭損失154.1萬噸,損失金額約12億元。
⑷. 減少了因清理煤池帶來的勞務費用。使用原噴水抑塵裝置,需投入大量的人力來清理翻車機房卸煤池。使用微米級干霧抑塵裝置后,無需頻繁清理煤池,有效減少了因清理煤池帶來的勞務費用。
⑸.無須交納環保不達標的罰款。原噴水抑塵裝置因冬季結凍,無法使用。若使用布袋式除塵裝置,因其除塵效果差,環保不達標,每年都要繳納環保不達標的罰款。而微米級干霧抑塵裝置冬季也可正常使用。